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化學除油器存在的問題及解決方案
一、設備存在的問題
1.1化學除油器反應存在的問題
出現(xiàn)的現(xiàn)象:反應的礬花較小,礬花較輕,或基本不能反應(無礬花出現(xiàn))。
1.2化學除油器排泥存在的問題
出現(xiàn)的現(xiàn)象:泥斗全部堵塞,排出的泥很少,基本排不出泥。
1.3化學除油器出水量較小,出水水質(zhì)不達標
出現(xiàn)的現(xiàn)象:化學除油器出水的水量很小,出水水質(zhì)不達標。
二、存在問題原因分析
2.1化學除油器反應
原因分析:聚合氯化鋁的混合器太短且離設備太近,造成不能有效的混合,聚丙烯酰胺加藥位置不正確,不能把形成的礬花變大,不能進行很好的反應及沉淀。
2.2化學除油器排泥
原因分析:由于長時間不能進行有效的反應,水質(zhì)差,只有氧化鐵皮沉淀,且排泥管數(shù)量少只有2根,并且不是單獨排泥的。排泥受益面積太小。由于藥劑無法正常反應,也就無法對氧化鐵皮進行單獨阻隔,很難排出體外。
2.3化學除油器出水量較小,出水水質(zhì)不達標
原因分析:由于設備內(nèi)部已堵塞,根本無沉降空間,所以出水水量較小,且水質(zhì)不達標。
三、解決辦法
3.1化學除油器反應
解決辦法:增加總管道混合器投加聚合氯化鋁,每臺設備增加支管管道混合器投加聚丙烯酰胺,延長混合管路,使藥劑能較好的反應。
3.2化學除油器排泥
解決辦法:清理泥斗內(nèi)的污泥,拆除填料架,在設備內(nèi)部進行制作4組歸泥斗,使設備泥斗中形成四個小斗,再制作排泥管路,增加排泥閥門分別單獨無阻排泥。制作填料架,安裝填料。
3.3化學除油器出水量較小,出水水質(zhì)不達標
解決辦法:由于以上兩點的改進后就能達到出水水量正常及出水達標
四、更改后達到效果
4.1化學除油器修復后反應正常形成大礬花有效的進行沉淀,水質(zhì)達標。
4.2化學除油器修復后排泥通暢無阻,能有效地進行排泥增大出水量。
4.3化學除油器原有出水小于180噸/時,修復后可達到450噸/時。節(jié)省了設備運行成本,增加了企業(yè)效益。
五、驗收標準
5.1原水濁度≤250NTU 原水含油≤130NTU
5.2出水濁度≤25NTU 出水含油≤15NTU
5.3設備出力≤450噸/時